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院感原因分析整改措施(某变电站开关事故跳闸原因分析与整改措施)

时间:2020-09-18 06:01:25 作者:黑曼巴 分类:范文大全 浏览:23

由于对煤矿对连续稳定供电的要求极高,瞬时压力损失会造成重大安全事故和经济损失。因此,解决变电站设备的可靠供电问题是非常必要的。摘要:分析了对,某变电站35kv 罗9号线507开关事故跳闸的原因,并提出了相应的技术改造措施。显示了九里山变电站的主接线如图1号。用导电法对对的电缆进行了检查,发现该电缆的正电源与33线之间存在通断现象,判断该电缆存在短路故障。

九里山变电站罗九号线主要为煤矿供电。由于对煤矿对连续稳定供电的要求极高,瞬时压力损失会造成重大安全事故和经济损失。因此,解决变电站设备的可靠供电问题是非常必要的。摘要:分析了对,某变电站35kv 罗9号线507开关事故跳闸的原因,并提出了相应的技术改造措施。

事故发生后

显示了九里山变电站的主接线如图1号。九里山变电站35kv 罗9号线507开关操作带罗庄变电站1#变负荷;庄变电站35 kV马线705开关带变电站2#变压器和小线负荷运行;35KV1#分裂运行的1 #变压器和2#变压器。

2013年9月1日19: 15,九里山变电站罗九一线507开关跳闸,重合闸未成功。打开庄变电站,关闭1#主变压器,合上6kV 603段开关,6KV恢复供电。根据庄变电站的信息,19: 14: 48: 486 ms,东母电容器失压保护动作,开关跳闸动作值:AB相电压Uab=76.38V,BC相电压Ubc=87.22V,CA相电压UCA=84.70V;19:14:49:325分,主变备自自动切换模式三启动,1#主变跳闸;19: 14: 51: 730毫秒,6kV 603分段开关闭合。表明庄变电站6kV东段母线瞬间失压,主变备用开关成功,6kV分段603开关闭合,保护动作正确。九里山变电站信息显示:19: 14: 48: 483毫秒,罗9号线507开关分闸;19:14:49:325毫秒,罗9号线507开关重合闸;19时14分49分343秒,罗九号线507开关未能重合闸。检查罗九号线507开关,发现507断路器合闸线圈烧毁。罗九号线检查未发现明显异常。从报文记录可以看出,九里山变电站罗九一号线507开关跳闸是罗庄变电站东母失压和主变备自倒闸操作的主要原因。重合闸失败的主要原因是九里山变电站罗九一线507号合闸线圈烧毁。罗九号线507开关跳闸原因不明。

2故障分析

首先,检查九里山变电站主控室保护屏和断路器操作机构箱的二次接线。二次接线正确,连接牢固。507开关断路器操作机构箱中的远程本地转换开关确实处于远程位置。其次,远程就地开关置于主控室保护屏上的就地位置,对507开关就地接通,507开关断路器成功接通,但当机构储能完成后,断路器立即跳闸;将507开关断路器操作机构箱中的远程就地转换开关转到就地位置,就地给507开关本体中的合断路供电,断路器不能闭合。手动接通507开关断路器本体,断路器成功接通。当机构储能完成时,远程本地转换开关转到远程位置,断路器再次跳闸。将507开关断路器操作机构箱中的远程本地转换开关转到远程位置。在进入,的主控制室中,对507开关在保护屏幕上再次被电关闭。同时,在室外观察跳闸线圈的动作。跳闸线圈动作,断路器在闭合后再次跳闸。并参考断路器机构箱图纸(图2),拆除507开关断路器操作机构箱内端子排X54 上分闸电源37,并试装507开关本体上的合断路、

再次参考保护屏图(图3),打开保护屏上的507开关跳闸连接1LP1,断开507开关装置的电源和控制电源,用万用表测量保护屏后面的保护跳闸闸回路,即接线板上的1D28(n46)和1D29(n45)端子之间没有导通现象;测量手动闸回路,即1D18(01)和1D30(37)端子之间无导通现象;在提供507开关设备电源和控制电源后,用万用表测量端子排1D30(37)、1D18(01)、1D33(02)和1D28(33)的端子对的电压和极性是否正确。据此,判断507开关保护装置没有问题。

507开关断路器本体手动分闸后,恢复箱内端子排断路器操作机构上的X54 端子分闸电源37,短路X53端子(合闸电源07)直接与箱内端子排断路器操作机构上的正电源接通,但开关仍不能正常合闸。现场检查表明,断路器机构扇形板与分闸脱扣半轴之间的紧固量为4毫米,大于规定范围(1.5-3.5毫米)。通过调整分闸半轴脱扣板的螺栓,将紧固量控制在合格范围内,并对断路器本体进行手动合闸试验,断路器正常合闸。断路器本体手动分闸后,将507开关断路器操作机构箱中的远程就地转换开关转到就地位置,507开关本体中的合断路就地切换,断路器不能合闸;将断路器操作机构箱中的远程本地转换开关转到远程控制,打开控制面板,断路器成功接通。将507开关保持在合闸位置2小时后,断开保护屏上的507开关,再次对保护屏上的507开关断路器进行分合闸试验,507开关成功断开器分合。507开关断路器第三次分合闸失败。检查507开关断路器操作机构箱中的遥控就地转换开关和开/关按钮,发现接线端子有腐蚀现象,判断其内部触点老化卡死。更换507开关断路器操作机构箱内的就地开关和遥控分合闸按钮,确认接线正确后,多次对断路器本体的保护屏和对507开关进行电气分合闸试验,未出现异常。

因此,初步判断507开关断路器操作机构箱内遥控就地转换开关和开关按钮老化及触点粘连是事故原因之一。

联系开关制造商的技术人员,进一步测试对507开关。10: 20,507开关应安全可靠。开关制造商的技术人员将开关507的操作机构箱中的转换开关转到近控位置,接通和分闸两次,观察机构的运动,手动拉动分闸脱扣板,检查扇形板和半轴的紧固量,该紧固量略大于规定的4 mm,需要调整。打开右挡板,松开主连杆两端的螺母,转动连杆一次,拧紧连杆螺栓,观察紧固量合格后安装挡板。近距离控制和分断路器是正常的两次。将507开关断路器操作机构箱中的远程就地转换开关转到就地位置,打开507开关本体上的合断路,断路器正常切换,将远程就地转换开关转到远程位置,断路器立即跳闸。试一试507开关本体上的合断路,合上断路器,取下507开关断路器操作机构上的外部引线37(分闸电源),用万用表测量端子X54上的对电压为负且正常,测量外部引线37为正。在保护屏幕上,开关507应跳闸并连接到1LP1。用万用表测量接线盒1D29(n45)是否没有电,并测量对接线盒1D28(33)的接地电压是否为正。立即拆除1D28端子上的外部引线33线,测量对, 33线的接地电压,发现其带正电且异常。通过电缆搜索,发现这条线是差联母跳环,然后这条电缆两端的引线被删除。用导电法对对的电缆进行了检查,发现该电缆的正电源与33线之间存在通断现象,判断该电缆存在短路故障。恢复507开关跳闸连续1LP1和507开关断路器操作机构箱内端子排X54 外部引线37(分闸电源),507开关不再跳闸,507开关在保护屏上电气断开和闭合,均正常。附件1:1:LW34—40.5 SF6断路器试验记录,附件2:微机保护校准记录。

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